DISTRICT D', GUJAN-MESTRAS, LA TESTE

et LE TEICH

FORAGE GÉOTHERMIQUE "LE TEICH-PIRAC 1 W M GLTP 1

N° au code minier : 850.2.69

Rapport de fin de travaux et d'essais

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL AQUITAINE

Rapport du B.R.G.M. 83 SGN 770 AQI \ DISTRICT D'ARCACHON, GUJAN-MESTRAS, LA TESTE

et LE TEICH

11.AIR.198A BIBUOTHeQUE

II FORAGE GÉOTHERMIQUE "LE TEICH-PIRAC 1

GLTP 1

N o au code minier : 850.2.69

Rapport de fin de travaux et d'essais

par j..p. TEISSIER

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL AQUITAINE

Avenue du Doc.eu,-A,b.r,.Schw.i.«r - 33600 - Tél. ,66, 80.69.00

Rapport du B.R.G.M. Pessac, le 30 janvier 1983 83 SGN 770 AQI FICHE RECAPITULATIVE DES RESULTATS OBTENUS SUR LE FORAGE GEOTHERMIQUE

"LE TEICH-PIRAC 1" (GLTP 1) ( ex 2 bis)

Commune : LE TEICH Département : Coordonnées Lambert Zone 3 :

X = 337,188 Y = 261,600 Z sol = 8,62 m

N° d'inventaire au Code Minier : 850-2-69

Maître d'ouvrage : District d'Arcachon, Gujan-Mestras, La Teste et Le Teich.

Maître d'oeuvre : B.R.G.M. ; Service Géologique Régional Aquitaine.

Entreprise de forage : Moni chon-Destri bats. - Forages.

But de 1 'opération : Transformation de l'ancien forage d'exploration pétrolière "Mios 2 bis" en vue de la mise en production des eaux chaudes contenues dans le Portlandien et le Purbecko- Wealdien pour le chauffage de serres horticoles.

Appareil : IDECO H 40.

Durée des travaux :

- du 2 mai au 10 juin 1983 : Aménagement du site et approvisionnement en eau. - du 13 au 18 juin 1983 : Installation de l'atelier. - du 19.06. au 3.07.1983 : Mise en production du puits. - du 16.12.83 au 30.01.84 : Essais de débit de longue durée en écoulement artésien.

Résultats :

Aquifères du Portlandien et du Purbecko-Wealdien captés de 1859,50 à 1731 m de profondeur.

Pompages d'essai : §§§Ëi§_§ff§ÇÎy§§_§ÏÊDÎ_l§§_B§rf9rÊÎi2D§_Ç2!!ÎEl§[!]§!]Χi!Cʧ_5y_ǧD9!]_2_i" - débit artésien : 100 m3/h - température de l'eau en tête de puits : 73° C. - transmissivité : Kh = 180 Dm.

Essai s_effectués_agrës_les_gerfgratigns_çomg1ém^ :

- débit artésien : 160 m3/h - température de l'eau en tête de puits : 73,8° C - transmissivité : Kh = 290 Dm.

l§§§l§_^§_^§^lî_^§_l2D3yÊ_^yr§§_§D_É99yl§'!!Ê!]î_§rîê§l§i!-(^y_î§il?i§§-§y--9-Q"§-) * - débit artésien stabilisé : 130 m3/h - température de l'eau en tête de puits : 74 - 74,5° C.

Minéralisation totale de l'eau : 3,7 g de sel par litre.

Dëbit à retenir pour le projet horticole : 130 m3/h jaillissants en l'état actuel du puits, pouvant être accru en pratiquant des perforations supplémentaires. FIGURE 1 BR&M83SGNr70AQI

PLAN DE SITUATION

'Le Teich FIGURE 2 BRCM83SGN770AQI

PIAN DE SITUATION

Echelle : 1/25 OOO - IJ -

SOMMAIRE -

Pages

FICHE RECAPITULATIVE DES RESULTATS OBTENUS SUR LE FORAGE GEOTHERMIQUE "LE TEICH-PIRAC 1" (GLTP 1) (ex MIOS 2 Ms) J

LISTE DES FIGURES ET DES ANNEXES IV

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PREVISIONNELLES DU PROJET 1

1 - ETAT DU PUITS AVANT SA TRANSFORMATION , 2

1.1 - Coupe géologique âes teri'a-ins traversés par le forage 2 1.2 - Coupe teah-n-ique du forage 3

2 - TRAVAUX DE TRANSFORMATION DU PUITS 4

2.1 - Amé-nagement du site et approvisionnement en eau 4 2.2 - Appro-oisionnement en eau 4 2.3 - Avancement des travaux: 5 2.4 - Incidents partiauliers et instrumentations 6

3 - ETAT DU PUITS A L'ISSUE DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION 8

3.1 - Coupe technique 8 3.2 - Perforations 8 3.3 - Tête de puits 8 3.4 - Dispositif de mise en production 8

4 - ESSAIS DE PRODUCTION j DIAGRAPHIES P.C.T 9

4.1 - Flowmètre (micro-moulinet) et thermographie 9 4.1.1 - E-tat du puits avant les essais 9 4.1.2 - Flowmètre 9 4.1.3 - Analyse des résultats 9 4.2 - Etude de l'évolution des rabattements de la nappe en fonction des débits ; calcul de la -transmissivité T du magasin en régime transitoire 11 4.2.1 - Déroulement des essais 11 4.2.2 - Interprétation ; Calcul de la transmis si-oi té T ou groupe Kh ; Evolution de la pression P en fonction du temps 1^ - JJI -

Pages

5 - PERFORATIONS COMPLEMENTAIRES 12

6 - ESSAIS DE DEBIT DE LONGUE DUREE EN ECOULEMENT ARTESIEN , 13

6.1 - Matêrie l mis en oeuvre 13 6.2 - Déroulement des essais 13

7 - ESSAIS DE DEBIT PAR PALIERS DE DEBIT CROISSANT 15

7 .1 - Déroulement des essais 15

7 .2 - Re lations débits - rabattements 15 7.3 - Calcul des pertes de charge ; méthode grapho-analy tique . 16 7.4 - Calcul des pertes de charges se produisant au niveau des perforations 16

8 - CALCULS COMPARATIFS DES RABATTEMENTS EN FONCTION DES DEBITS ET DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT DU PUITS 18

9 - CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DE L 'EAU 20

CONCLUSIONS 22

OOOOOOOOOOO - IV -

LISTE DES FIGURES ET DES ANNEXES -

Figure 1 Plan de situation gé-nérale.

Figure 2 Plan de situation à 1/25 000.

Fig-ure 3 Coupe technique du puits avant travaux.

Figure 4 Coupe technique du puits après les opérations de mise en production.

Figure 5 Essais de production^ graphiq-ue de l 'évolution des températures et des débits à l'issue des premières perforations (canon 0 8 1/4").

Figure 6 Essais de production. ; remontée de la pression du gisement après fermetvLe du puits ; évolution de la pression en fonction du temps (Horn plot).

Figure 7 Essais de production; graphique de l 'évolution des températures

et des débits après les perforations complémentaires au canon 0 4" .

Figure 8 Essais de production de long-ue durée ; graphiq-ue de l 'évolution du débit en fonction du temps.

Figure 9 Essais de production par paliers de débit ; relations débits - pression.

Figure 10 Essais de produotion par paliers de débit ; calcul des pertes de charges ; relations de s/Q en fonction de Q.

Figure 11 Essais de production par paliers de débit ; calcul des pertes de charges ; relations du rabattement s en fonction du débit Q.

Figure 12 Diagramme d'analyse d'eau.

ANNEXE 1 Graphique d'avancement des travaux

ANNEXE 2 Analyse d 'eau de type 1 .

OOOOO RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PREVISIONNELLES DU PROJET

OBJECTIF RECHERCHE :

Mise en production à 100 m3/h moyens (120 m3/h en débit de pointe) de l'un des deux ou des deux réservoirs profonds, :

- la dolomie de Mano (Portlandien, Jurassique supérieur) productif

entre 1 780 et 1 853 m de profondeur : production d'eau peu saumâtre (3,5 g de sel par litre) à une température de 74 - 75° C.

- les grès du Purbecko-Wealdien (Crétacé inférieur) entre 1 701 et

1 759 m de profondeur. : production potentielle d'eau à 3,5 g de sel par litre à une température de 70° C.

L'exploitation du forage était envisagée à l'aide d'une pompe immergée.

UTILISATION DE L'EAU GEOTHERMALE'

- Chauffage de 5 hectares de serres horticoles chaudes (21° C moyens)

- Couverture des besoins : 92 % par la géothermie.

- 2 955 TEP économisées

- 3 269 TEP déplacées.

OOOOOOOO 1 - ETAT DU PUITS AVANT SA TRANSFORMATION

(d'après les docvunents d'ESSO)

1.1 - Coupe géologique des terrains traversés par le forage -

De la surface à 24^00 m de profondeur : Sables à passées argileuses.

De 24^00 à lOOyOO m : Miocène : ensemble argilo-gréseux.

100^00 à 188J 00 m : Oligocène : calcaires bioclastiques.

188jOO à 240yOO m : Eocène : calcaires micritiques à argilo-mioritiques à bioclastes,

240^00 à 1 085jOO m ; Sénonien supérieur : alternance de dolomie gréseuse et de calcaire micritique puis, calcaires argilo- micritiques entrecoupés de bancs mameux.

1 085,00 à 1 211,00 m : Sénonien inférieur - Turonien : calcaires argilo- micritiques, localement silicifiés.

1 211,00 à 1 233,00 m : Cénomanien : alternances d'argile calcaire micacée et de petits bancs de calcaire argilo-micritique .

1 233,00 à 1 246,00 m : Albien : argile calcaire et petits bancs de calcaire spathomiaritique .

1 246,00 à 1 270,00 m : Aptien supérieur : marnes gris-vert glauconieuse.

1 270,00 à 1 392,00 m : Aptien inférieur :: calcaires et argiles de 1 270 à 1 357 m ; argiles et grès de 1 357 à 1 392 m.

1 392,00 à 1 663,00 m : Néocomien : calcaire argilo-micritique intercalé de nombreux petits bancs d'argile calcaire et de grès.

1 663,00 à 1 759,00 m : Purbecko-Wealdien.

\iealdien (de 1 663 à 1 701 m) : argiles grises et bariolées avec quelques bancs de grès fin.

Purbeckien (de 1 701 à 1 759 m) : grès fins, moyens et grossiers ; petits bancs d'argile grise.

1 759,00 à 2 255,00 m : Dolomie de Mono : calcaire dolomitique et dolomie.

2 255,00 à 2 677,00 m : Calcaires à Lituolidae : calcaire micritique à argi lo-micri tique .

2 677,00 à 3 125,00 m : Marno-calcaires de Lamarque et calcaires de St-Marti

3 125,00 à 3 243,00 m : Marnes noires à Ammonites.

3 243,00 à 3 464,00 m : Calcaires à filaments

3 464,00 à 3 628,00 m : Zone à anhydrite et dolomie de .

3 628,00 à 3 679,00 m : Trias : grès fins, argiles bariolées, grès cong'lo- mératiques, conglomérats gréseux, silts.

3 679,00 à 3 768,00 m : (fond de puits) : Paléozoîque : argiles roses et verdâtres chargées en matières charbonneuses (datées du Silurie-n) . 1.2 - Coupe technique du forage

La coupe technique du forage (figure 3 ci-après) est extraite du rapport de fin de sondage de la Société ESSO.

On notera en particulier que les cotes du toit des cimentations du tiobage 9" 5/8 étaient inconnues et ne pouvaient qu'être estimées d'après les volvmies de ciment injectés.

Composition de la colonne 9 5/8"

De la surface (cote table) à 876,66 m de profondeur 47 lbs/ft N 80

De 876,66 à 1 432,00 m 40 lbs/ft J 55

1 432,00 à 1 598,12 m 43,5 lbs/ft - N 80

1 598,12 à 1 598,77 m DV stage (chicane de cimentation)

1 598,77 à 2 491,60 m 43,5 lbs/ft avec anneau différentiel et sabot de cimentation. FIGURE 3 BRCM80SGN770AQI

COUPE DE PUITS "Míos 2 BIS"

COUPE TECHNIQUE DU PUITS AVANT TRAVAUX

Plaque soudée Plaque soudée Spool 12" 900

Ciment au jour

Sabot 625 mm/ra à 30,20 m

Forage en 23

Sabot 18" 5/8 à 118,40 m

Forage en 17" 3/8 Ciment ou jour

Sabot 13" 3/8 à 401,54 ni

.^ IO t de gel à 12 % de bentonite

. 1598,12in DV stage

Forage en 12" 1/4

16 t de gel à 12 % de bentonite :<- 10 t de pur à 4 %, de D22

Sabot 9" 5/8 à 2491,60 ra

2 525 ra

4 t de ciment Forage en- 8" 1/2

:.»-; 4 c de ciment

3 200 m

Poisson longueur 34,36 r.

Fond dc trou à 3 75 8, n 2 - TRAVAUX DE TRANSFORMATION DU PUITS

2.1 - Aménagement du site et approvisionnement en eau -

Après la coupe des pins couvrant la. parcelle, l'aménagement de la plateforme a consisté à épandre et compacter de la grave cirgileuse sur une

surface de 1 500 m2 environ d'une épaisseur de 0,25 m et à creuser un bourbier

d'une capacité de 1 000 m3 environ.

L'accès au chantier s'est effectué par l'ancienne piste empierrée

desservant les plateformes des trous pétroliers de Mios 1 et Mios 2 bis.

Il est à noter que la plateforme pétrolière de Mios 2 bis était constituée de plate lages.

Après dés obstruction de l'ancienne cave, cette dernière a été ren¬

forcée et dimensionnée pour l' IDECO H 40.

Lors des essais de production, l'évacuation des eaux a été réalisée au moyen d'une tranchée d'une longueur de 30 mètres rejoignant une zone ma¬ récageuse située à l'arrière de la plateforme et drainée par le rxiisseau "l'Aoudet", affluent de La Leyre.

Une ligne téléphonique desservant le chantier a été installée à partir du hameau de Balanos .

2.2 - Approvisionnement en eau -

Lors des études préliminaires à l'opération, un calcul comparatif des coûts d'approvisionnement en eau, entre un citernage et la réalisation d'un forage d'eau avait permis d'opter pour ce dernier dispositif.

Cet ouvrage, implanté à proximité de la sonde, côté droit, possède

les caractéristiques suivcintes : - Coupe_des terrains traversés f

De la surface à 15,00 m de profondeur : sable et graviers siliceux.

De 15,00 à 17,00 m " : gravier silicevix à ciment argileux rouge .

17,00 à 23,00 m " : argile rouge graveleuse.

23,00 à 25,00 m " : argile plastique gris-vert.

25,00 à 38,00 m " : calcaire gréseux gris , coquillier.

- Mode de forage

Rotary à la boue bentonitique, en 0 18 1/2" de la surface à 38 m de profondeur.

- Equipement

Avant-puits : tube-guide 0 20" de la surface à 1 m de profondeur.

Colonne de production :

De + 0,60 à - 21,40 m : casing 0 9 5/8"

- 21,40 à - 36,40 m : crépine acier 0 9 5/8" à fentes.

- 36,40 à - 38,00 m : t\±>e de décantation 0 9 5/8"

, Massif de gravier : de la surface à 38,00 m de profondeur.

- Production

Niveau piézométrique de la nappe : - 1,50 m/sol

Débit : 25 m3/h.

2.3 - Avancement des travaux -

Un graphique de l'avancement des travaux est placé en annexe 1. Le nettoyage du puits .a été effectué à l'eau claire au tricône à jets 0 8 1/2" jusqu'à 1 777 m de profondeur, l'outil étant remplacé par une fraise 0 8 1/2" surmontée d'un panier à sédiments au-delà de cette profondeur.

La garniture était constituée de tiges 0 3 1/2" et de masse-tiges

0 6" (10 à 12 longueurs) . Un stabilisateur a été intégré à la garniture lors des opérations de scrappage du tubage jusqu'à 1 990 m de profondeur. L'unité de pompage composée de deux pompes (une en secours) a

peinnis de circuler à un débit de 1 200 à 1 500 litres/minute, la pression maximum pouvant être atteinte étant de 90 bars.

2.4 - Incidents particuliers et instrumentations -

2.4.1 - Le 20.06 à 1 h :_perte totale de_circulation à la cote - 1 422 m

Cette perte, inattendue, semble liée à l'existence de perfora¬

tions (6 balles tirées) pratiquées lors de l'abandon du puits à 1 217 m afin d'isoler, par injection de ciment, le réservoir du Sénonien de celui de

1 ' Albo-Aptien .

Lors de l'abandon du puits, ces perforations testées à 100 kg/cm2

avaient été considérées comme obturées.

L'esquiche (squeeze) du ciment n'avait donc pas été effectué. Afin de vérifier cette hypothèse, un contrôle du tubage et de la cimentation

a été décidé : le 20.06 de 14h 30 à 18h 30 : diagraphies GR - CCL et CBL-VDL.

Ce contrôle n'apporte aucune précision sur l'emplacement des perforations .

Le CCL révèle un tii±iage en bon état. Le CBL-VD ..montre la quasi- absence de ciment derrière le tubage 9 5/8".

Après ramonage du tubage 9 5/8" au scrapper jusqu'à - 1 422 m un bouchon de ciment est mis en place (V = 5,215 m3 ; d = 1,9) ; top théorique :

- 1 230 m et suivi d'un squeeze sous packer ancré à 853 m, les tubages 9 5/8" les plus épais (47 lbs/ft) étant, en effet, placés en tête (cf. coupe technique du forage) .

Volume du squeeze de ciment : 3,496 m3 ; densité : 1,94.

En fait, le squeeze s'est révélé nettement imparfait, 352,66 m de tubing 0 2 7/8" étant remontés remplis de ciment. La quantité de ciment chassée derrière le tubage 9 5/8" n'a été qvie de 2,185 m3, soit une hauteur théoric[ue de colonne cimentée comprise entre 50 m (coefficient 1,5 pour le volTome du trou foré en 0 12 1/4") et 75 m (coefficient 1). Le CBL-VD de contrôle effectué le 26 j\iin permet de déceler un léger apport de ciment derrière le tubage 9 5/8".

Après dégagement du packer et de la garniture et forage du bouchon de ciment, la circulation a été retrouvée dans sa totalité.

2.4.2 - Le 24^06_à_21h 45_: avancement nul au_R_^B._8_l/2 à - 1 777 m

Approvisionnement d'une fraise 0 8 1/2" et d'un panier à sédi¬ ments. Fraisage des obstacles et poursuite du nettoyage du puits jusqu'à

1 990 m (du 24.06 à 21h 45 au 26.06 à 4 h) .

Après l'examen des débris recueillis dans le panier, il semblerait que les obstacles rencontrés et fraisés soient constitués de poutres ferrées ayant servi à confectionner le platelage de la sonde ayant opéré en 1963.

Il est à noter qu'avant la rencontre de ces obstacles, l'avancement de l'outil s'était effectué dans vine colonne 9 5/8" remplie de boue barytée , déblais de forage, produits colmatants, chiffons, débris de verre etc.. 3 - ETAT DU PUITS A L'ISSUE DES TRAVAUX DE TRANSFORMATIO» (Figure 4)

3.1 - Coupe technique -

Du fond de la cave à 30,20 m de profondeur : tube-guide 0 625 mm.

Du fond de la cave à 118,40 m de profondeur: casing 0 18 5/8"

De la bride de tête (spool 12" 900) à 401,54 m de profondeur : casing 0 13 3/8".

Du spool à 2 491,60 m de profondeur : casing 0 9 5/8".

Au sabot du 9 5/8" (à 2 941,60 m de profondeur) : bouchon de ciment (4 tonnes)

De 2 491,60 m à 3 758,00 m de profondeur : trou nu en 0 8 1/2".

A 3 200 m de profondeur : bouchon de ciment (4 tonnes) .

Au fond du trou : poisson d'une longueur de 34,36 m (outil et ssse-tiges) .

3.2 - Perforations -

-à 1 217 m de profondeur : anciennes perforations (6 balles) obturées par le squeeze de ciment.

- de 1 731,00 à 1 733,20 m de profondeur 60 perforations au canon 0 8 1/4".

- de 1 777,90 à 1 782,40 m 120 " " "

- de 1 850,50 à 1 859,40 m " 240 " " " M 4" - de 1 734,00 à 1 743,00 m 120 " " ^

3.3 - Tête de puits -

A l'issue des travaux, le puits a été muni d'une tête provisoire :

- sur une contre-bride 0 24", un élément de casing 13 3/8" (hauteur : 2 m) muni d'une sortie latérale avec vanne 0 8" et d'une plaque pleine avec prise manométrique .

3.4 - Dispositif de mise en production -

A l'issue des premières perforations au canon 0 8 1/4" le puits a été mis en production à l'émulseur.

- Matériel mis en oeuvre :

. Tête d'air lift

.Tiges 0 3 1/2"

. Compresseur Atlas-Copco PNS 20.

- Profondeur d^ immersion de la_ligne d^air : 198,91 m/table.

A partir du 28 juin, le dispositif a été renforcé par adjonction d'un surpresseur, la ligne d'air étant alors immergée à 400,92 m/table. FIGURE U BRCM 83SGN770 AQI FORAGE GEOTHERMIQUE "LE TEICH-PIRAC 1" GLTP 1

COUPE TECHNIQUE DU PUITS APRES LES OPERATIONS DE MISE EN PRODUCTION

.;¿^ Tube guide 0 625mm; sabot à 30,20m Spool 12" 900; suspension du tubage 09 5/8" au Forage 0 23"; tubage 0 18 5/8" 012 3/8" Sabot â 118,40m

Forage 0 17 1/2"

Tubage 0 13 3/8"; sabot à 401,54m

Forage 0 12" 1/4

Tubage 0 9 5/8"

-Anciennes perforaticns obturées 1 217 m

DV Stage ; 1 598, 12 m 1663 60 cps au canon 08 l/4"big hole rbeoko-Wealdien 1701-ífy^-T=~=^ -1731 1759 ^^^VVv^^^>.^ ^ 120 cps au canon 0 4" Perforations : 120 cps au canon 0 8 1/4" Dolomie de Mano Perforations : 240 cps au canon 0 8 1/4" ^ortlandien Top ciment : 1 990 m (d'après CCL)

2225

Sabot à 2 491,60 m Bouchon : 4 t de ciment

Bouchon : 4 t de ciment; base à 3200 m Forage en 0 8 1/2"

Poisson ; l = 34,26 m Fond du trou à 3 758 m r

4 - ESSAIS DE PRODUCTION ; DIAGRAPHIES . P.C. T.

4.1 - Flowmètre (micro-moulinet) et thermographie (figure 5)

Date d'exécution : le 26.06.1983, c'est-à-dire avant les perforations au canon 0 4".

4.1.1 - Etat du puits avant les essais

. Perforations au canon 0 8 1/4" (big hole) : de 1 731,00 à 1 733,20 m : 60 coups.

de 1 777,90 à 1 782, 40 m :120 coups.

de 1 850,50 à 1 859,40 m :240 coups.

. Débit artésien : 100 m3/h.

4.1.2 - Flowmètre

. Intervalle : de 1 740 à 1 890 m de profondeur.

. Descente n° 1 : vitesse de descente de l'outil : 41 m/mn .

. Descente n° 2 : vitesse de descente de l'outil : 19 m/mn .

. Descente n" 3 : vitesse de descente de l'outil : 18 m/mn.

. Descente n" 4 : vitesse de descente de l'outil : 17 m/mn.

4.1.3 - Thermographie

. Intervalle : de 1 710 à 1 997 m de profondeur.

. Lors de la remontée de l'enregistreur : stations fixes à 1 600, 1 400, 1 200,

1 000, 800, 600, et 450 m de profondeur.

4.1.4 - Analyse des résultats

La synthèse des données acquises est figurée sur le graphique de la figvtre 5 a) Flowmètre Le débit jaillissant de l'ouvrage étant de 100 m3/h, le micro-moulinet enregistre un débit de 28,57 m3/h au droit des perforations les plus profondes

(1 850,50 à 1 859,40 m ; zone 1), un débit de 42,86 m3/h au droit des perfora¬ tions comprises entre 1 777,90 et 1 782,40 m (zone 2) et vin débit de 100 m3/h

à 1 730 m c'est-à-dire immédiatement au-dessus des perforations les plus

élevées (1 731 à 1 733,25 m ; zone 3). FIGURE 5 BRCM83SGN770AQI

LE TEICH-PIRAC 1 (GLTP 1)

DEBIT-METRE ET THERMOMETRIE

GRAPHIQUE D'EVOLUTION DES TEMPERATURES ET DES DEBITS

Température tt

1000-

1500

r T* » ^ '^m ^" * ' iM.^^ ^ » apport 57,1imVh a 75.78«C 1777,3 » apport 14,29 mVh à 76,7 'C 176E,4

1850.5 *. apport 28,57 mVh à 78,? "C 1859 i-

2000. li¬ so 10

Les apports respectifs sont donc de 28,57 m3/h pour la zone la plus profonde (zone 1), 14,29 m3/h pour la zone 2 et 57,14 m3/h pour la

zone 3 .

Ainsi, au moment des essais de production effectués avant les perforations complémentaires au canon 0 4" (de 1 733,25 à 1 743 m; 120 coups) le magasin du Portlandien (dolomie de Mano) fournissait 42V86 m3/h et celui du Purbecko-Wealdien 57,14 m3/h. b) Thermométrie

. Intervalle : 1 710 à 1 997 m de profondeur.

. Température maximum atteinte : 79,2° C à 1 925 m.

. Immédiatement au-dessus de la zone perforée n° 1 : (1850,50 - 1 859,40 m) :

t = 78° 2 C.

. Immédiatement au-dessus de la zone perforée n° 2 : (1777,90 - 1 782,40 m) :

t = 77° 7 C.

. Immédiatement au-dessus de la zone perforée n° 3 : (1731,00 - 1 733,25 m) : t = 76° 6 C.

Les apports se répartissent donc ainsi :

Zone n° 1 : 28,57 m3/h à 78° 2 C.

Zone n° 2 : 14,29 m3/h à 76° 7 C.

Zone n° 3 : 57,14 m3/h à 75° 78 C.

A 1 730 m : débit cumulé : 100 m3/h à 76° 6 C.

. Variation de la température de l'eau lors de son ascension dans le tubage :

76° 5 C à 1 600 m

76° 3 C à 1 400 m

75° 9 C à 1 200 m

75° 5 C à 1 000 m

75° 1 C à 800 m

74° 5 C à 600 m

74° C à 450 m.

REMARQUE : Au moment des essais, le profil de l'évolution de la température de l'eau dans le -tubage n'avait pas atteint son équilibre. Ce dernier ne sera acquis qu 'à l 'issue d 'une mise en production pro¬ longée, la température de l'eau, en tête de puits, s 'équilibrant entre 74 et 74° 5 C. 11

4.2 - Etude de l'évolution des rabattements de la nappe en fonction des débits ; Calcul de la transmissivité T du magasin en régime transitoire -

4.2.1 - Déroulement des essais

. Date des essais : le 29 juin 1983

. Profondeur d'immersion de la sonde mesurant la pression d'eau : 1 704,70 m.

De lOh 43' 30" à lOh 49' 00

Ecoulement en artésien : Q = 100 m3/h

pression : 158,50 kg/cm2.

. De lOh 49' 00" à 18h 46' 00"

Débit artésien : 100 m3/h Pression : 168,35 kg/cm2.

. De 18h 54' 00" à 20h 53' 27" Après fermeture du puits, enregistrement de la remontée de pression.

Pression de gisement : 172,726 kg/cm2.

4.2.2 - Interprétation ;_Calcul de la transmissivité T qii__ groupe Kh ;

Evolution de la pression P en fonction du temps (figure 6)

L'application de deux méthodes de calcul :

perméabilité tirée à l'équation de dif fusivité "draw down" (méthode de HORN),

perméabilité tirée de la méthode de COOPER-JACOB (régime transitoire ; méthode

approchée) ,

aboutit sensiblement à la même valeur :

Kh = T = 4,75,10~^ XI?/s/m = 180 Darcy-m YEAR MOUTH DAY HOUR MM FIGURE 6 1982 6 29 18 42 BRCM83SGN770AQI RECORDED STATIOHARY PLAY BACK OF ;HPPRGI FORAGE GEOTHERMIQUE "LE TEICH-PIRAC 1" GLTP 1

HP PRESbURE PROBE HUMBER í1í'21 DEPTH !*$***$* TEST DE PRODUCTIVITE - REMONTEE DE PRESSION

PRESSURE KG./'CMS léS 173 001

-.J...

-i--

)

llTD DT HOURS

TIME ORIGIN ilSH,54Mn. 0».

PRESSURE VARIATIONS SEMI-LOG PLOT < MDH > 12

5 - PERFORATIONS COMPLEMENTAIRES

A l'issue des premiers tirs de perforation, le débit artésien de l'ouvrage s'établissait à 100 m3/h (débit instantané correspondant à la pression de gisement initiale). Afin d'améliorer cette productivité et de se libérer totalement de l'éventuelle contrainte de la mise en oeuvre d'une pompe immergée

(coût prévisionnel : 700 000 F) , il a été décidé de pratiquer des perforations complémentaires au droit de la zone la plus productive, une chute de tempéra¬ ture n'étant pas à craindre puisque ces assises (Purbecko-Wealdien) fournissent une eau à une température de 76° C.

L'approvisionnement des balles du canon 0 8 1/4" ne pouvant pas être réalisée dans les délais impartis, les perforations complémentaires ont été effectuées au canon 0 4" entre 1 734 et 1 743 m de profondeur (120 coups). Elles ont été suivies d'un nettoyage à 1' hydro- jet à l'eau claire.

Cette opération a permis de porter le débit artésien instantané à

160 m3/h , la température de l'eau, non stabilisée, en tête de puits, étant de 73° 8 C et le groupe Kh passant de 180 Dm à 290 Dm. (figure 7) .

Les débits artésiens obtenus avant et après les perforations complé¬ mentaires sont des débits instantanés correspondant â la pression vierge de gisement, avant toutes dépressions provoquées par la mise en exploitation de

1 ' ouvrage . FIGURE 7 BRCM83SGN770AQI

FORAGE GEOTHERMIQUE "LE TEICH-PIRAC 1" GLTP 1

GRAPHIQUE D'EVOLUTION DES TEMPERATURES ET DES DEBITS APRES LES PERFORATIONS

COMPLEMENTAIRES AU CANON 0 4"

Température 7f ils"" 75

1^ apport 117,1 /,mVh à 75,78t >. apport 14/29 mV h a 76,7 1 ^ apport 28,57 mVh à

Profondeur Débit Q m3/ h 13

6 - ESSAIS DE DEBIT DE LONGUE DUREE EN ECOULEMENT ARTESIEN

6.1 - Matériel mis en oeuvre -

. Mesure des débits :

déversoir triangulaire (angle : 90°) et limnigraphe à flotteur.

. Mesure des températures : thermocouple et thermomètre à mercure.

. Mesure des pressions :

manomètre métallique O - 10 bars .

6.2 - Déroulement des essais -

. Durée des essais : du 16.12.1983 à 12 h au 30.01.1984 à 12 h.

. Conditions avant les essais : - forage fermé du 6 juillet 1983 à 16 h jusqu'au 28 novembre 1983 à 7h

(pression en tête de puits : 3 bars) .

- forage ouvert le 28 novembre 1983 de 7 h à llh (ouverture complète). - forage fermé du 28 novembre 1983 à llh jusqu'au 16 décembre 1983 à 12h.

- évolution du débit en fonction du temps (figure 8 ) .

Lors des dix premiers jours de production (du 16 au 26.12.1983) la régression du débit correspond à l'abaissement de la pression de la nappe captée liée à son écoulement en régime transitoire.

La production du forage en régime permanent ou pseudo-permanent semble être atteinte dès le 27 décembre.

Les fluctuations observées par la suite semblent être dues pour une grande part aux variations de la pression atmosphérique.

A L'issue de la fermeture du puits et après acquisition de son équilibre thermique, un dispositif d'enregist:rement en continu de la rpression du magasin et de la pression at^mosphérique sera mis en place. L'analyse des données obtenues permettra de préciser le rôle joué par la pression atmosphérique. 14

- Essai de calcul du coefficient d'emmagasinement S du magasin à partir de l'analyse des variations de lar.pression atmosphérique sur le débit du forage

Entre le 31 décembre 1983 et le 4 janvier 1984, une augmentation

de la pression atmosphérique de 10 mm d'Hg engendre une augmentation du débit du forage de 133 à 140 m3/h soit une augmentation de la pression de 0,3 bar.

amplitude dans le forage dh sachant que amplitude de la pression atmosphérique dPa

^fí>

o( + m.

m On obtient h- = 2,2 (1) o/ -i-mb

- Calcul du coefficient de compressibilité du magasin :

o{ = 3,7.10~-^-'' m^/N

Calcul du coefficient d'emmagasinement S

S = m + ) = 6.10~^ Í£(¡^ -^m

10 2 (1) porosi-té m estimée â 0,15 ; compressibilité de l'eau n = 4,58.10 m /N ¡ieau = 9,7.10^ ; g = 9,8 m/s/s ; r(^ Hg = 13,6.10^ kg/m3. 15

7 - ESSAIS DE DEBIT PAR PALIERS DE DEBIT CROISSANT

7.1 - Déroulement des essais -

Ces essais par paliers enchainés d'une durée unitaire de 2 heures, ont été effectués le 10 janvier 1984, le forage étant en production depuis le 16 décembre 1983 et ayant atteint son régime d'équilibre :

- Conditions avant les essais :

débit : 130 m3/h

température de l'eau : 74° C

température extérieure: - 3° C

- de 9 à 1 1 h :

Q = 73,6 m3/h ; Pression P = 2,1 bars ; t = 72° 8 C.

- de 11 à 13 h :

Q = 38,3 m3/h ; Pression P = 3 bars ; t = 71° 4 C.

- de 13 à 15 h :

Q = 6,7 m3/h ; .Pression P = 3,4 bars ; t = 68° 2 C.

7.2 - Relations débits - rabattements - (GrajAiique relations débits-rabattements : figure 8)

- Pour le débit Q. = 6,7 m3/h le reibattement S = 1,13 m

- Pour le débit Q = 38,3 m3/h le rabattement S = 7,80 m

- Pour le débit Q., = 73,6 m3/h le rabattement S = 17,83 m

- Pour le débit Q = 128,7 m3/h le rabattement S = 38,72 m.

Les débits spécifiques exprimés en m3/h/m de rabattement sont donc de

. 5,94 m3/h/m pour le premier palier (Q =6,7 m3/h) . 4,92 m3/h/m pour le deuxième palier (Q = 38,3m3/h) . 4,13 m3/h/m pour le troisième palier (Q = 73,6m3/h) . 3,32 m3/h/m pour le quatrième palier (Q = 128,7m3/h) FORAGE GEOTHERMIQUE "LE TEICH-PIRAC 1" GLTP 1

Débit Q (m /h)

ESSAIS DE PRODUCTION DE LONGUE DUREE

Evolution du débit en fonction du temps

150

limnigraphe en panne

100-

m Ta n o O CD r 50 .J I I I ' I . I I I I _i I ' in 70 Cl m 16 17 18 19 20 21 22 23 2^ 25 25 27 28 29 30 31 1 2 3 z. 5 5 7 8 9 10 11 12 13 1^ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2¿. 25 26 27 28 29 30 z ^o *o o CD 198A Temps (¿ours) > DECEMBRE 1983 JANVIER o 16

7.3 - Calcul des pertes de charge ; méthode grapho-analytique (figures 9 et 10)

Sur le graphique de l'évolution du rabattement spécifique (S/Q) ëh fonction du débit Q, la totalité des points s'aligne suivant une droite

(figure 9) .

Les pertes de charges sont donc régies par la formule : 2 Sp = BQ + CQ dans laquelle le rabattement brut Sp est exprimé en mètres, le _2 débit Q en m3/seconde , le coefficient B en m /seconde et le coefficient C _5 (pente de la droite) en m /seconde .

2 Le terme quadratique CQ est du aux pertes de charges se produisant

au niveau des perforations et le long du tubage .

L'application de cette formule et des valeurs calculées de B et de C permet de tracer les graphiques de l'évolution des rabattements en fonction des débits avec ou sans pertes de charges, la différence entre les deux graphes donnant la valeur des pertes de charges (figuren )

C'est ainsi que pour un débit de 130 m3/h, les pertes de charges sont de 20,00 mètres.

7.4 - Calcul des pertes de charges se produisant au niveau des perforations

2 Le terme quadratique CQ représente la somme des pertes de charges se produisant au niveau des perforations, etlde celles se produisant le long du tubage.

Après calcul des pertes de charge se produisant le long du tubage, il est aisé de connaître celles engendrées par les perforations.

- Calcul despertes de charges se produisant le long du tvibage pour un débit de 130 m3/h

. Diamèt:re interne du tubage : 0,22 m

..Section S = 0,038 m2

. Viscosité dynamique de l'eau à 75° C : 0,38.10 poiseuille 3 . Masse spécifique de l'eau à 75° C : 0,9785.10 kg/m3 (pour une salinité de 3,7 g de sel par litre). 17

f . Viscosité cinématique ¿y /n = 0,39.10 ' m2/s r . Vitesse moyenne dans le tubage pour Q = 130 m3/h : 0,95 m/s VD 5 . Nombre de Reynolds R = = 5,36.10

. Coefficient de rugosité kr = 0,3 kr . Coefficient = 0,0014

. Coefficient de perte de charge A : 0,015 (d'après le diagramme de MOODY)

. Longueur du tubage 0 9 5/8" :

- au-dessus des perforations : 1 730 m

- à partir des perforations les plus profondes : 1 860 m. d'où pertes de charges = /> =5,6 mètres 2 gD d'où pertes de charges se produisant au niveau des perforations

20 - 5,6 = 14 à 15 mètres. FIGURE 9 BRCM 83SON 770 AQI

FORAGE GEOTHERMIQUE "LE TEICH-PIRAC 1 " GLTP f

ESSAIS DE DEBIT PAR PALIERS DE DEBIT CROISSANT

Relation Débits - Pressions

PG (kg/cm ' ) à 1 720 m de profondeur

150 Q(mVh) FORAGE GEOTHERMIQUE "LE TEICH-PIRAC 1" GLTP 1

ESSAIS DE DEBIT PAR PALIERS DE DEBIT CROISSANT

Calcul des pertes de charges

B - 0,58.10^ m~^/s

C = 1,5.10^ m~^/s

5/Q en 10* mVs

n o O s 10 20 30 C ^ Débit en lO*mVs \J^ 70 O m ¿. ^ï o > o o FIGURE 11 BRCM 83 SGN 770 AQI

FORAGE GEOTHERMIQUE "LE TEICH-PIRAC 1" GLTP 1

ESSAIS DE DEBIT PAR PALIERS DE DEBIT CROISSANT

Calcul des pertes de charges quadratiques

Sp = BQ -^ CQ B = 0,58.10^ m Vs C = 1,5.10'^ m~^/s

^^ . ^^ oe pk^

^ -c.o,3f.^ i/es *C>Q -p «

50-

50 100 150 Débit en m2/h 18

8 - CALCULS COMPARATIFS DES RABATTEMENTS EN FONCTION DES DEBITS

ET DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT DU PUITS

En ayant connaissance des valeurs respectives des pertes de charge en fonction des débits et des caractéristiques hydrodynamiques du magasin, on peut comparer les rabattements observés aux rabattements calculés.

- Dépressions observées au bout d'un mois d'artésianisme

le 16.12.1983 : Q = 155 m3/h correspondant à une dépression totale s = 50,7m(l)

le 16.01.1984 : Q = 130 m3/h correspondant à une dépression totale s = 39,6m

soit ds = 11,10 mètres

- Dépression calculée au bout d'un mois d'artésianisme ; më-thode de calcul en régime transitoire

_ 2,3 Q 2,25 TI depress; Lon s = log 2 4 T r^ S

avec Q = 155 m3/h T = Kh = 290 Dm t = 2,6.10^ s

r = 14.10"^ m

S = 6.10"^ ds = 10, 95 mètres

On observe donc une très bonne correspondance entre les deux valeurs ,

7 Dépression et débits calculés au bout de 9 mois (t = 2,33.10 s) de fonc- tionnement en continu, vanne totalement ouverte (2)

ds . =11,95 mètres soit Q = 125 m3/h 9 mois :

(1) Tous les rabattements de niveau, c'est-à-dire toutes les dépressions sont ramenés aux conditions de fond, après avoir appliqué les corrections de température, salinité et compressibilité. (2) Ces calculs supposent le maintien du régime transitoire. En fait, l'écou¬ lement en régime permanent est pratiquement obtenu. 19

Dépression calculée au bout de 9 mois de fonctionnement en fonction du

volume réellement exploité correspondant à un débit moyen fictif continu ( 1)

Volume d'eau exploité en 9 mois (une saison de chauffe : 225 jours)

325 200 m3

Débit moyen fictif continu : 60 m3/h

Dépression ds = 4,7 m

Productivité potentielle au bout de 9 mois : Q = 141 m3/h

(1) Ces calculs supposent le maintien du régime transitoire. En fait, l'écoulement en régime permanent est pratiquement obtenu. 20

9 - CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU

Une analyse de type 1 dont les résultats figurent en annexe, a été effectuée par le Laboratoire Municipal de la Ville de sur des échantillons prélevés au cours des pompages d'essai. Il s'agit d'une eau sulfatée-chlorurée possédant un taux relativement élevé d'hydrogène sulfuré.

L'agressivité de cette eau due à son pH est faible, ce dernier étant voisin de la neutralité.

Par contre , la présence de sulfates rend cette eau agressive vis- à-vis des ouvrages comportant du ciment.

L'action des sulfates peut se produite sous deux formes : a) Transformation du sulfate de calcium en sel de Candlot expansif, appelé aussi ettringite :

Ca (OH) + Na SO + 2H O >Ca SO , 2H O + NaOH

Transformation des aluminates du ciment en sel de Candlot très expansif :

3CaO,Al 03 12H O + 3CaSO , 2H O + 13H O >3CaO, Al O , 3CaS0 , 3lH O b) Action des bactéries sulfato-réductrices de type Desulfovibrio desulfuricans

Ces bactéries anaérobies et autotrophes favorisant la formation de sulfure d'hydrogène par réduction des sulfates.

Les sulfures libérés par la réduction des sulfates précipitent les ions ferreux sous forme de sulfures de fer noir.

L'hydrogène sulfuré s'oxyde en présence d'eau et forme de l'acide sulfurique facteur de corrosion. 21

Outre la présence d'hydrogène sulfuré, l'eau géothermale peut contenir d'autres éléments qui à moyen ou long terme, peuvent engendrer des dégradations au niveau du circuit de distribution.

La conception de ce dernier et le choix des matériaux employés nécessiteront une étude comportant des analyses d'eau spécifiques associées à une simulation du comportement du fluide géotüiermal au cours de son transit dans le réseau de chauffage.

llll llll III III FIGURE 12 BRCM83SÛN770AQI

DIAGRAMME D 'ANALYSE D 'EAU

i r c ( NOC an. G.W . DIAGRAMME é *t,'*ê » ICHOtLit» >4i >.C HYOROCCOIOCIC D ANALYSE D'EAU tr t »Ci>"i.ert >>gi.r« n« IM j,ii

Ca** Mg** Na'.K* cr SO4" toto-: 1 - m* «o«ft- - >co .*«- f ^ 3LTP1 3700 230 1405 "- 1 " 7 0 000 -. t -^ » ~ - i: - Hm* r » :' S - r'S ; i'" 0 : . » -. - 1 «OOO -s -1 - 1 - 1 î t J - t « 7 1 - * t -; -nM4 -: - ' " > .- L 1 . % - t - 4 ? .; 5 'i r t ^ > ^ - r » - 5 4 ' 7» - t ; rVO t ~ - f « r * t 1. 1 4 - i-t i * - -i r 1 » ~ : i. Im 4 1 - r ~ « 4 ^ 1 - ta- - f IOOO .z '. Lhm . r » - 1 « -i 1000 .-, cor combine t - 4 - - -: t -i r-IWI - (C03% HCO3") j- 1 » r : t .; - 1 IOOO .= - I - r» * . 1- 1 » -i ^^^Ste^ IOOO - » t A ^X**^ \ * -i - f Aim 0 : h» ^^î> ^1 OOO-; -I « - - « î- iV -; ~ IM4 t -

- r - i-. NO3" ; / * *" --IM4 -ï i. 1 - ^ 1090.^ î* r > -. - I » H ^» \ -< \ » - ;- 1 - t H a - \ * " -_ - » \ t -' : -i j- 1 V « t .; 71 - 4 -» » -" - t/ r 4 -4 \ » - - 1 » 4 1- « \ < - r * « - 7- i 4 t ^, \ X ~ : - 1 ' ' \ » r r 4 \i - -: - 4 - : I L ^ ' ' ! - 1 t -. i-» < v ^ I 1 - - J ' - t r.» - f Y t -_ r* "^ ~ -^ r "* i - 1 A 100 -; s -^ 1 - [ ; 4 -' -4 t-i 4 r / - 1

-w - . t - ' f ( .Z t - V0-: t - r> t -; '- t t J - -; » - ^1 00-. -; t -, -IH , _: '- t 1 » "i '- : - t-: ^4 BO r -t « - -Í r 1» 1 - « -: '-* - t - -- f a ~ 4 I r * "i i - : - 1 f ~ .- 1 4 -^ - « t - 1- t ;- r « -i S - ; r» : - » ; -- t 4 1 .: . 1 . " . % 4 l-t -f % - -' - - 1 \ - » - !" t -, .-t.t z t.t - t - - 1 « - 't,t - - « t - J» - - 1 -1 i " -i rtk' 4 1 ^» J t - ~ t.t . l-t* * .: ; ', - i

t - ' -, - 1 r i - 1- » ;. t.» « - -: - a J I - * r 1 '. e - l ' ".' f - -: t J - 1 .4 -

- H ;- 1 |-l - i - rtj « -. >' 7- t ^ J : «0 : r-H ft J : * - » -] ;-» - f-l .- -« J « -: ^-A -tj « - - 1 .- : .- lt J - ^ ., . « "Í . ; '- 1 ' r - ' . - - .. it ; ; - 1- 1 - -1 t '. t t - - « - : '.' 1 « .^ f 1 r - - 1 ; " .- f t - - 1 - « ' - 1 !j o.l -».i t - - 1 - » 1 22

CONCLUSIONS

La transformation de l'ancien forage d'exploration pétrolière

"Mios 2 bis" en forage géothermique (Le Teich-Pirac 1 ; GLTP 1) réalisée du 19 juin au 3 juillet 1983 a consisté à mettre en production, par per¬ forations du tubage 0 9 5/8" les magasins du Portlandien (dolomie de Mano) et du Purbecko-Wealdien (grès) de 1 731 à 1 859,40 m de profondeur.

Cet ouvrage a fourni, lors d'essais de production de longue durée (45 jours) une eau à une température de 74 - 75° 5 C en tête de puits à raison d'un débit artésien stabilisé de 130 m3/h . C'est ce débit qui est retenu en l'état actuel du puits comme débit maximum (pointe) du projet horticole. Néanmoins l'étude détaillée des pertes de charge, importantes au niveau des orifices des perforations du tubage en fond de puits, montre qu'une nouvelle série de perforations permettrait d'accroître très sensiblement ce débit de projet si nécessaire.

La transmissivité de l'ensemble de la zone captée est de 290 Dm.

Après analyse , l'eau s'avère légèrement saumâtre (résidu sec : 3,7 g de sel par litre) et riche en hydrogène sulfuré.

Des analyses spécifiques et une simulation de son comportement dans le circuit de chauffage seront nécessaires afin de définir les carac¬ téristiques techniques du réseau de distribution de l'eau chaude sur la zone horticole.

Ces résultats (notamment grâce au jaillissement delà totalité du débit de projet) sont supérieurs aux prévisions de l'étude de faisabilité.

OOOOOOOO ANNEXE 1

GRAPHIQUE D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORAGE GEOTHERMIQUE LE TEICH-PIRAC 1 (GLTP 1)

GRAPHIQUE D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

U

Cu Oi ca E LO Cl Gl fo co ' : G ^ co 3) eo C<5 f-l 0 0 PO fi E ri s Cv 'G S ^ +i rs; ?i Ï-H r-i &H Si E X '<3 G co co raph- Cl, 'G eo ".1 raph- E +i CLi Q? Cv 0 >ca eo C 03 Ci Qi Q) 8 ^ G C3 '^ t-H G *" +i i~,i ri ^ Ü G k ..1 i w: Qq *ç^ 1 û. S Cv Q) r^".; ÇJ li; s . t c:) s LO 0 CV G. 0 ?H ce: C3 Eh ^ LO S a, ce; CV +i ^«; G +i .0 T- ii , Oa JS e- QD K 0 r-l Sn +:> «K 4^ cj &H '^ Q G II 'tj 13 K co t S 0 K ca c( G cC c^ K Ou 1 Î 0 rCl Q ><» "5^ ca ^ ^ '< co cC ^ '^ tï5+^ r^ G; <» Gl -(.^ .iC: ri CÜ ^ t-i G G à, G Où G) G ^ c< '^ vi co G 0 Çj Sjt-i ^3 G Si 3 1-5 t- vi r^ ca Cl, 0 S (M ?^ 0 03 Ci G Cl, t-i 3 . t-i N u; cS. § "^ G S Q? G ?H 3 +i i-î; g 'G 1 °c tQ .1 G- co co *.\ s c^' C^ (S T G ta * eo t-:) 1 ^ G. Si rv i^ -^:l cq u; 3 ^ G ri «t-. t-s C3 ca t-i G t-H fi 3 Q3 co ^ Cl t-,1 Cl, 1 LO t-,i s 'G 3 ^ca ..^ ca E -l-i E '^ t-i -^ p ' »ca t^ eo »ca CVJ J3 d ce '^ rs; ^ -4-i t-Oi tv ca c ,^ \ fi co t--i -l-i [Vi 1 «i: +i li ^- <î» Cî 'G E G -w 0 'G -I.Í Ce; 00 S G ca e> "-H +i 0 'ts eo '^ -ti Çj « C co 0 ca co s; r-i co LO ca t-H ^ Co 'ts S -^^ ca ca . E , a, cri ca E t-i oa ca II LO ca fi ^ ca -^ 1-SÍ Oo ca +i D,CV Cii'^ca ^ 0 t-i Cl, ca G^t-H co 3 0 G-. Si 1 ^ 1^ CO CV eo t-,i Çj G>oo Q) 0 +i S. ^Î^3> ca -l-i G CV ii û, co II 3 ii, rs; ^ e ri Cv ^«^ Qi 0 G ' *G 0 Cl t-H Ql Q? Eh -l-i (X, Rj t-J C5

2000 i 19 20 21 22 23 2u 25 26 27 28 2 9 30 1 2 :1 Jum JUIL.LET ANNEXE 2

ANALYSE DE L'EAU (Type 1) LABORATOIRE MUNICIPAL

Institut municipal de recherches sur l'alimentation humaine et animale

Aor¿¿ par te Ministère de l'Environnement laboratoire Ktgiontl Aflr^ par le Ministro de l'Agricultufe Aor^ par l'Agence Nationale gréé par le MimsiMa de la Santi Seiviee de ia ripiestion det fraudes de ValoriMiion de lt Kecherche Laboratoire de Ulirence

íiüROE AUX Lt 25/08/83 f BRGM AV. DU DR SCHWEITZER

3600 PESSAC

Ne ANALYSE : E0?d34 fcCHANTILLON R£CU LE 06/07/83 i ''>/, lAiKM

EAU OU 06.07.83 DE LE TEICH - PIRAC - ANALYSE O'UNE EA'J TYPE 1.

ANALYSES OFFICIELLES D'EAU TYPE 1 DIRECTIVE DU CONSEIL EUROPEEN (80/778/CEE»

EAU DESTINEE AU CHAUFFAGE OE SERRES HURT ICOLES CO,w,MUNE: LE TEICH DEPARTEMENT: GIRONDE ^PRELEVEMENTS EAU PRELEVEE LE 06/07/1^83 A I'rH30 PRELEVEUR: M. RcSS3UCHES I?^!G£NI£UR (LMB) TEMPERATURE AT.MGSPHERI QUE: 23 DEGRES PRESS lO.N ATMOSPHERIQUE: 7Ó2M/M, PRECIPITATIONiS: PERIODE U'ORaGES ORIGINE DE L'EAU NATURE DU POINT D'EAU: FORAGE DENOMINATION LOCALE OU POINT D'EAU: FORAGE PIRAC N": 1 (EXt MIOS 2 SIS) ^CARACTERISTIQUES DU POINT O'EAU COMMUNE: LE TEICH DEPARTEMENT: GIRONDE LIEU DIT: PIRAC COORDONNEES LAMBERT: X=337,ie3 Y=261,60 ALTITUDE DU POINT DE CAPTAGE NGF: Z=10M ENV SITE GEOLOGIQUE OU TERRAIN AQUIFERE: JURASSIQUE: PURr3ECKIEN. NATURE DU TERRAIN AQUIFERE: CALCAIRES DOLOMITIQUES. PROFONDEUR DU FORAGE: 1860 M COTÉS DU TERRAIN AQUIFERE CAPTE: PERFORA¬ TIONS OE - 1731 M A - 1859,50 M DEBIT NATUREL: 162ta M3/H - ARTESIEN AU SOL S NIVEAU STATIQUE: 6flÜ k:G/CM2 A 2M/S0L NAPPE CAPTIVE CARACTERISTIQUES OU POINT DE PRELEVEMENT CANALISATION û' EV ACUAIIC'n' DU FOr^AGE - DISTANCE OE LA RIVE - EAU PRELEVEE APRES 30 HEU,R£S D'ECOULEMENT

VEUILLEZ ADRESSER TOUTE CORRESPONDANCE AU DIRECTEUR RUE DU PROFESSEUR-VÈZES - 33300 BORDEAUX - TÉLÉPH. (56) 81.17.71 LABORATOIRE MUNICIPAL

Institut municipal de recherches sur rallmentation humaine et animale

AotU par le Ministre de l'Environnement Laboratoire Kfgiontl Agráé par le Ministre de TAgriculture Agró¿ par l'Agence Nationale agtM par le Mimuère de la Sanii Service de la r^lpreuion des fraudes de Valoiisafion de la Rechetdie Laboratoire de UMrence

B ORD C AUX LE 25/U6/83 P. RGM AV. DU CR SCHrtEITZEK

3600 PESSAC

N. ANALYSE : £03334 A ECHANTILLON REÇU LE 06/07/83

LI3RE ARTESIEN - CAUSES EVENTUELLES DE POLLUTION - PER^iAN£^'TE: NULLES - NON PERMANENTE: NULLES MODE DE TRANSPORT OU PRELEVEMENT: GLACIERE LE 06.07.83 A 16H40 HEURE DE DEPART: 15H40 HEU,-F 0' ARRIVEE : 16H40 ANALYSE COMMENCEE LE 06/07/1983 A 16H45

ANALYSE CHIMIQUE

DETERMINATIONS SUR PLACE I EAU 3RUTE) TE^lPERATURE DE L'EAU DEGRE C 73,40 TEMPERATURE DE L'AIR DEGRE C 28,0 ODEUR 2S FORTE PH ELECTROHETRIQUE 7,00 POTENTIEL REDOX .MG/L -172,0 GAZ CARuONIQUE LITRE EN C02 MG/L 36,30 OXYGENE DISSOUS EN 0 MG/L NEANT HYDROGENE SULFURE EN H2S MG/L 13,06 DETERMINAT IOr;S AU LAJORATÜI.^E COULEUR METHODE AFNOR INCOLORE TURBIDITE GOUTTES MASTIC 145 RESISTIVITE A 2U DEGRES C 0HMS/CM2/CM 230

, DEPÛT:ASPECT-NATURE FERRIQUE MATIERES EN SOLUTION ( SUi>. EAU BRUTE) EXTRAIT SEC A 105-110 DEGRES MG/L 3700 RESIDU AU ROUGE MG/L 3600 MATIERES COMBUSTIBLES ET VOLATILES MG/L 100 DEGRES ET TITRES DIVERS DEGRE HYDROTIMETRIQUE TOTAL (TH) 140,50 DEGRE HYDROTIMETRIQUE PERMANENT 139,00 DEGRE HYDROTIMETRIQUE TEMPORAIRE 1,50 OEG.

VEUILLEZ ADRESSER TOUTE CORRESPONDANCE AU DIRECTEUR RUE DU PROFESSEUR-VÈZES - 33300 BORDEAUX - TÉLÉPH. (56J 81.17.71 LABORATOIRE MUNICIPAL

Institut municipal de recherches sur TalimentatiGn humaine et animale

Aor¿¿ par le Ministère de l'Environnement P Laboratoire Régional Aor^ par le Ministère de l'Agricutture Agréé par l'Agence Nationale agréé par le Ministère de la Santé Service de la r^ession dei fraudes de Valorisation de la Recherche Laboratoire de Réiérence dORDEAUX LE 25/08/B3 [ BRGM AV. DU ÜR SCHr.EITZER

3600 PESSAC

N. ANALYSE : E08334 A

ECHANTILLON : REÇU LE 06/07/83

PHOSPHATES EN P2a5 MG/L NEANT MAT. ORGAN. EN MILIEU A LCALIN EN Q MG/L 3,00 BALANCE ANIONS-CATIONS -ANIONS MG/L ME/L ALCALINITE VRAIE EN OH- MG/L ME/L NEANT NEANT CARiiONATES EN C03 MG/L ME/L NEANT NEANT BICARBONATES EN HC03- MG/L ME/L 137,25 2,250 SULFATES EN Sû4 MG/L ME/L 1440,00 30,000 CHLORURES EN CL- MG/L ME/L 798,70 22,500 NITRITES EN NQ2- MG/L ME/L NEANT NEANT NITRATES EN NOS- MG/L ME/L NEANT NEANT PHOSPHATES EN P04 MG/L ME/L NEANT NEANT TOTAL MG/L ME/L 2375,95 54,750 SILICE EN SI03 MG/L ME/L 22,77 0,598 -CATIONS MG/L ME/L CALCIUM EN CA++ MG/L ME/L 424,00 20,120 MAGNESIUM EN MG-»-* MG/L ME/L 34,00 6,900 SODIUM EN NA+ MG/L ME/L 630,20 27,400 POTASSIUM EN K* MG/L ME/L 53,75 1,375 AMMONIUM EN NH4+ MG/L ME/L 1,30 0,072 FER EN FE+t MG/L ME/L 0,70 MANGANESE EN MN-^ MG/L ME/L 0,20 TOTAL MG/L ME/L 1194,15 55,367 ALUMINIUM EN AL+-^^ MG/L ME/L 0,055 0,006 ETUDE DE L'AGRESSIVITE ESSAI AU IMAR3RE (M) A 2 0 DEGRES AVANT M. APRES M. PH ELECTROMETRigUE 7,00 7,06 ALCALINITE-PHENQLPHTALE INE-cN C03CA MG/L NEANT NEANT ALCALINITE-METHYLORANGE EU C03CA MG/L 112,5 120,0 CONCLUSION SUR L'AGRESS IVITE PAR C02 LEGERE

RECHERCHE ET DOSAGE DES ELEMENTS RARES ANORMAUX ET TOXIQUES FLUORURES EN F MG/L 2,72 CUIVRE MG/L 0,003 ZINC MG/L 0,003 PL0M3 MG/L <0,001 ARSENIC MG/L 0,001 MERCURE MG/L 0,000 1 SELENIUM MG/L <0,002

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

VEUILLEZ ADRESSER TOUTE CORRESPONDANCE AU DIRECTEUR RUE DU PROFESSEUR-VÈZES - 33300 BORDEAUX - TÉLÉPH. (56) 81.17.71 ^^w^<^'^"^^ LABORATOIRE MUNICIPAL « Institut municipal de recherches sur Talimentation humaine et animale Agréé par le Ministère de l'Environnement Laboratoire Régional Agréé par le Ministère de l'Agriculture Agréé par l'Agence Nationale agréé par le Ministère de la Santé Service de la répression des fraudes de Valorisation de la Recherche Laboratoire de Référence

c'CROEAUX LE 25/08/83 8RGM AV. OU DR SCHWEITZER

3600 PESSAC

N. ANALYSE : E03:J34 A ECHANTILLON : REÇU LE 06/07/83

RESULTATS AU ML GER.MES TOTAUX APRES 24H A 37 DEGRES 0 GERMES TOTAUX APRES 72H A 22 DEGRES 0 RESULTATS OANS lOOr^îL ôACTERIES COLIFORMES (LACTOSE BROTH) NEANT ESPECES IDENTIFIEES: ESCHERICHIA CÛLKI r-'VIC) NEANT CITRÜBACT£R:E.FkEU NÛIK IMVIC) NEAfJT E.INTE RMEDIA( IMVIC) NEANT KLEBSIELLAi IMVIC) NEANT ENTERüBACTERdMVIC ) NEANT STREPTOCOQUES FECAUX (LITSKY ET SUTTIAUX) NEANT CLOSTRIDIU.-l SULFITOR EDUCTEURS(VF SULFITE NEANT RECHERCHE OE BACTERI CPHAGES FECAUX NEGATIVE BACTERIOPHAGES COL KDANS 50NL) NEGATIVE BACTERIOPHAGES SHI GELLAiOANS 50,ML) NEGATIVE RECHERCHE DE SPOROVI tRIO DESULFURICANS NEGATIVE RECHERCHE DES EACTER IES DU FER NEGATIVE

EAU FORTEMENT MINERALISEE, RICHE EN SULFATES, ET DE TEMPERATURE ELEVEE. ON NOTE LA PRESENCE D'UNE QUANTITE IMPORTANTE D'HYDROGEiiE SULFURE ET UN TAUX NOTABLE EN FER SUIVANT L'UTILISATION DE CETTE EAU DEVRONT ETRE PRISES EN CONSIDERAT ION SES PARTICULARI¬ TES.

.^^VPU:¿

LE DIRECTEUR, J.G FAUGERE

VEUILLEZ ADRF.SSER TOUTE CORRESPONDANCE AU DIRECTEUR RUE DU PROFESSEUR-VÈZES - 33300 BORDEAUX - TÉLÉPH. (56) 81.17.71